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    MPU6050数据漂移问题讨论

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    嵌入式系统
    设计讨论 fishbot
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    • 小鱼小
      小鱼 技术大佬 @小鱼
      最后由 编辑

      @小鱼 另外好像没有看到有初始化自校准的部分代码,是否有加上去试试

       mpu6050_self_test(self_test);
          ESP_LOGI(mpu6050_get_tag(), "Device performing self-test.");
      
          if (self_test[0] < 1.0f && self_test[1] < 1.0f && self_test[2] < 1.0f &&
              self_test[3] < 1.0f && self_test[4] < 1.0f && self_test[5] < 1.0f) {
              mpu6050_reset();
              mpu6050_calibrate(accel_bias, gyro_bias);
              ESP_LOGI(mpu6050_get_tag(), "Device being calibrated.");
              mpu6050_init();
              ESP_LOGI(mpu6050_get_tag(), "Device initialized.");
              xTaskCreate(step_counter, "StepCounter", 8192, NULL, 1, NULL);
          }
      

      新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

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      • 哈喽哈嘿哈
        哈喽哈嘿 @小鱼
        最后由 编辑

        @小鱼 2秒钟1度也太不可靠了,我再试试是不是代码哪里写错了,再看看其他开源库的写法

        小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小鱼小
          小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
          最后由 编辑

          @哈喽哈嘿 我也一起找找测试下,看看有没有做的比较好的,数据读取应该没问题。

          新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

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          • 哈喽哈嘿哈
            哈喽哈嘿 @小鱼
            最后由 编辑

            @小鱼 确实self_test应该加进去的,关于calibrate它执行的时间比较长,一边要读取数据,另外一边还要写入数据,我就把写入数据那一部分省去了,使得初始化快了很多,效果也没变化

            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 小鱼小
              小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
              最后由 编辑

              @哈喽哈嘿 刚测试了下,calibration时间确实太长了,一直没有初始化完成。

              新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

              哈喽哈嘿哈 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 哈喽哈嘿哈
                哈喽哈嘿 @小鱼
                最后由 编辑

                @小鱼 那个里面有个packet_count,我的读出来是65535/12,就是满的,我觉得就是循环取平均,我后面改成100了

                小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 小鱼小
                  小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                  最后由 编辑

                  @哈喽哈嘿 对的,AHRS相关的开源库可以再试试,卡尔曼估计比较消耗计算。

                  这里有提供代码可以参考:

                  • https://x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/
                  • https://x-io.co.uk/downloads/madgwick_algorithm_c.zip

                  新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                  哈喽哈嘿哈 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 哈喽哈嘿哈
                    哈喽哈嘿 @哈喽哈嘿
                    最后由 编辑

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                    • 哈喽哈嘿哈
                      哈喽哈嘿 @小鱼
                      最后由 哈喽哈嘿 编辑

                      @小鱼 https://github.com/cuizhongren45/fishbot-mpu6050
                      这里更新了代码。目前yaw的漂移大幅度减小,mpu6050正常工作前有3000次的取平均计算偏移,上电大概5s后进入正常工作状态,静态误差大幅度减小,5min漂移一度,甚至更加稳定

                      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 小鱼小
                        小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                        最后由 小鱼 编辑

                        @哈喽哈嘿 👍 点赞,刚测试了下最新的代码,运动一会后停下来貌似飘得就厉害了,但刚启动的时候的确要稳定很多。

                        看了下代码,0.02这个系数是如何确定的,它对整体的计算有何影响。

                         angleX = (0.98 * (angleX + gyroX * interval)) + (0.02 * angleAccX);
                                angleY = (0.98 * (angleY + gyroY * interval)) + (0.02 * angleAccY);
                                angleZ = angleGyroZ;
                        

                        目前数据会出现大于2*pi的值

                        I (539616) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.895
                        I (539622) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.904
                        I (539628) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.913
                        I (539634) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.921
                        I (539640) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.930
                        I (539646) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.939
                        I (539652) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.948
                        I (539658) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.956
                        I (539664) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.965
                        I (539670) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.974
                        I (539676) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.982
                        I (539682) MPU6050: pitch:-0.159,roll:-0.049,yaw:-390.991
                        

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                        • 哈喽哈嘿哈
                          哈喽哈嘿 @小鱼
                          最后由 编辑

                          @小鱼 这里我用的是github上MPU6050_tockn这个开源库里的计算公式,上面说采用的是互补滤波器来计算角度,以陀螺仪为主,权重0.98,加速度计权重0.02,当短时间内变化剧烈的时候,可能就不太准确了,不过应该还有优化的空间,采用滤波或者是变化的权重值,应该都可以增加yaw鲁棒性,至于会出现大于2PI的值,yaw是累计增加的,固定在-180~180的话写个判断就能解决。

                          小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 小鱼小
                            小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                            最后由 编辑

                            @哈喽哈嘿 👍 感谢讲解,把角度范围解决后可以先合一个版本,你看看可以优化的地方持续优化下,这是个有挑战和有深度的问题,我们能尽力我们最大努力做好即可。

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                            • 哈喽哈嘿哈
                              哈喽哈嘿 @小鱼
                              最后由 编辑

                              @小鱼 我晚上刚看到你前面发的AHRS,我准备再试试AHRS这个库先

                              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 小鱼小
                                小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                                最后由 编辑

                                @哈喽哈嘿 也可以,这两天我在整电机和SDK,最快也要下周才能搞PCB,你先整着。

                                新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

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                                • 哈喽哈嘿哈
                                  哈喽哈嘿 @小鱼
                                  最后由 编辑

                                  @小鱼 又测试了一下AHRS,效果始终不太好,我转动MPU6050一个直角,yaw的变化只有六七十,感觉误差更大。角度范围问题已经解决了,代码还在那个地址上。

                                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 小鱼小
                                    小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                                    最后由 编辑

                                    @哈喽哈嘿 可以,那目前先固定参数吧,完善下代码结构,提一个新的PR到v1.0分支,后续再优化(你可以换成mpu9050试试)

                                    新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

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                                    • 哈喽哈嘿哈
                                      哈喽哈嘿 @小鱼
                                      最后由 编辑

                                      @小鱼 好的,已经pr上去了

                                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 哈喽哈嘿哈
                                        哈喽哈嘿
                                        最后由 编辑

                                        之前准备使用MPU9250来解决yaw角漂移的问题,就是用磁力计纠正yaw的漂移,但是经过一番代码的移植和调试,器件读数始终不正常,上淘宝一看,评论区里早已开火,好多人都说器件的问题,器件读出的ID和手册上对于不上,更别说读取数据了。
                                        无奈,只得继续优化之前MPU6050的驱动,经过测试,之前的互补滤波在转动速度较快的时候,偏差较大,后又测试AHRS算法,其在转动较快的环境下,其鲁棒性相比于互补滤波好一些。关于零点漂移的问题仍然存在,不过经过AHRS和互补滤波的处理,零飘已经大大减小。最后融合两者,以0.3和0.7的权重算作最终的yaw值。这里添加一个测试视频的链接:https://www.bilibili.com/video/BV16v4y1c7nv?spm_id_from=444.41.list.card_archive.click&vd_source=b741c1764645507298e463258c43bbb6
                                        后续也会继续更新9250的驱动,目前器件还没到,希望器件正常可以使用。👽

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                                        • 小鱼小
                                          小鱼 技术大佬 @哈喽哈嘿
                                          最后由 编辑

                                          @哈喽哈嘿 赞赞赞,互补滤波被你玩明白了,卡尔曼滤波效果不知道如何,有时间也可以测测看

                                          新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                                          哈喽哈嘿哈 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 哈喽哈嘿哈
                                            哈喽哈嘿 @小鱼
                                            最后由 编辑

                                            @小鱼 确实,我之前看论文里有说到用卡尔曼滤波对acc和gyro滤波,可能让数据更好一些,不过卡尔曼的原理我还不太清楚,最近准备先补补理论知识,再用卡尔曼看看效果怎么样

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