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    四驱板pwm信号输出异常

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    嵌入式系统
    硬件 四驱板 异常输出 pid pwm
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    • 24291485052
      Plaech @2429148505
      最后由 编辑

      @2429148505 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

      @小鱼 现在还有一个现象,在打开udp时,电机速度会加快,而且编码器读取出现异常.
      095ae863-30c7-4509-8764-acb4f0ddc2d8-image.png
      我设置的pid为500,然而234号电机都出现异常,而没有udp通讯时正常。
      499b8040-7138-44c9-ad29-dc021aecdc43-image.png
      相当奇怪,这是新板,速速售后

      @2429148505 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

      @小鱼 现在还有一个现象,在打开udp时,电机速度会加快,而且编码器读取出现异常.
      095ae863-30c7-4509-8764-acb4f0ddc2d8-image.png
      我设置的pid为500,然而234号电机都出现异常,而没有udp通讯时正常。
      499b8040-7138-44c9-ad29-dc021aecdc43-image.png
      相当奇怪,这是新板,速速售后

      如果我将你控制电机的16v电容换成25会不会好点。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小鱼小
        小鱼 技术大佬 @2429148505
        最后由 编辑

        @2429148505 你用是店里和四驱板配套的电机吗,另外开UDP通信会占用系统资源,可能会导致主循环loop等速率下降导致控制异常,建议减少打印,电机驱动是可以耐12V的,我们做了疲劳测试。

        新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

        24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小鱼小
          小鱼 技术大佬 @2429148505
          最后由 编辑

          @2429148505 如果你所指的编码器上下浮动是最后打印的实时速度浮动,这个是正常的,PID控制器无法做到对目标速度的完全跟踪,因为PID控制器不会关注每个电机的特性,上下浮动10mm/s 很正常。

          新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

          24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 24291485052
            Plaech @小鱼
            最后由 编辑

            @小鱼 不是用店铺的电机,因为我的底盘安装不上,但是多半不是电机问题,因为我通直流电的时候电机编码器输出正常

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 24291485052
              Plaech @小鱼
              最后由 编辑

              @小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

              @2429148505 如果你所指的编码器上下浮动是最后打印的实时速度浮动,这个是正常的,PID控制器无法做到对目标速度的完全跟踪,因为PID控制器不会关注每个电机的特性,上下浮动10mm/s 很正常。

              确实,但是我通12v电压上下浮动100很不正常,因为我通12v直流电压时只会上下浮动10左右。
              顺便问一下,如果不打印,我应该如何调pid呢,或者如何减少打印频率。现在串口通信microros,和UDP通信都会导致编码器输出和电机异常

              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 小鱼小
                小鱼 技术大佬 @2429148505
                最后由 编辑

                @2429148505 如果不是店铺电机考虑驱动器驱动电流问题,可能会出现过流现象。另外通直流电和利用pid或pwm驱动结果肯定是不同的。你说的100单位应该是100mm,也就是0.1m/s ,相对来说还是很小的,店铺配套的电机减速比较高,最终波动会更少,关于减少打印频率,可以减少打印频率,使用最简单的if语句就可以实现。

                新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 24291485052
                  Plaech @小鱼
                  最后由 编辑

                  @小鱼 可是我pwm输出的是100%也不一样吗,是啥原理啊

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 24291485052
                    Plaech @小鱼
                    最后由 编辑

                    @小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

                    @2429148505 如果不是店铺电机考虑驱动器驱动电流问题,可能会出现过流现象。另外通直流电和利用pid或pwm驱动结果肯定是不同的。你说的100单位应该是100mm,也就是0.1m/s ,相对来说还是很小的,店铺配套的电机减速比较高,最终波动会更少,关于减少打印频率,可以减少打印频率,使用最简单的if语句就可以实现。

                    不过我买的电机减速比是45比1,和370差不多,额定功率也是5-12v。感觉多半不是电机问题,或者我等等可以拿其他板子测试一下。不过用if语句减少打印频率确实是好办法,我等等试试,如果能5v直接供电也行。还有一点,我直接使用tapc供电没有问题吧

                    小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 小鱼小
                      小鱼 技术大佬 @2429148505
                      最后由 编辑

                      @2429148505
                      1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
                      2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
                      3. 功率不能看电压,P=UI ,
                      4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。

                      5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。

                      新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 小鱼小
                        小鱼 技术大佬 @2429148505
                        最后由 编辑

                        @2429148505 建议还是从PID角度入手,该开发板和店里电机的PID我调试过,还是比较稳定的。另外轮子空转和带负载的时候相同PID表现也是不一样的,最好以实际使用为准。

                        新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                        24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 24291485052
                          Plaech
                          最后由 编辑

                          @小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

                          @2429148505
                          1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
                          2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
                          3. 功率不能看电压,P=UI ,
                          4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。

                          5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。

                          学到了,感谢。我电机12v供电时空载都3000多了😂。还有那个功率是口误,额定电压是5-12v。不过还是不能解决在12v供电时有100作用波动的问题。如果板子确实测试没问题,我猜可能是我电源供电的问题吧。因为我直流供电测试时也是10左右的波动,我想应该不是电磁干扰的问题。但是我测试时是对一个电机供电的情况。我等等测试一下换各电源会不会好点。5v供电确实不稳定,有时候还会出现开发板无法启动的情况。感谢小鱼解答。

                          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 24291485052
                            Plaech @小鱼
                            最后由 编辑

                            @小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下

                            void loop_fishbot_control()
                            {
                                static float out_motor_speed[4];
                                static uint64_t last_update_info_time = millis();
                                static uint8_t index = 0;
                                kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks());
                                for (index = 0; index < 4; index++)
                                {   
                                    //pid_controller[index].target_ = 500;
                                //     // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
                                    if (pid_controller[index].target_ == 0)
                                    {
                                        out_motor_speed[index] = 0;
                                    }
                                    else
                                    {
                                        // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                                        out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index));
                                    }
                                    //out_motor_speed[index] = 100;
                                //     //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制
                                    motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
                                    current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index);
                                    // motor.updateMotorSpeed(index, 75);
                                //     // motor.updateMotorSpeed(1, 10);
                                //     // motor.updateMotorSpeed(2, 10);
                                //     // motor.updateMotorSpeed(3, 10);
                                    //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
                                }
                            
                                // 电量信息
                                if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0)
                                {
                                    battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3);
                                    display.updateBatteryInfo(battery_voltage);
                                }
                                // 更新系统信息
                                //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis());
                                pf++;
                                if(pf%20==0){
                                display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]);
                                display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]);
                                display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]);
                                display.updateDisplay();}
                                button.tick();
                                imu.update();
                            }
                            

                            pf是我定义的全局变量static int pf =0;
                            说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题😂 😂
                            能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。

                            24291485052 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 24291485052
                              Plaech @2429148505
                              最后由 2429148505 编辑

                              @2429148505 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

                              @小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下

                              void loop_fishbot_control()
                              {
                                  static float out_motor_speed[4];
                                  static uint64_t last_update_info_time = millis();
                                  static uint8_t index = 0;
                                  kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks());
                                  for (index = 0; index < 4; index++)
                                  {   
                                      //pid_controller[index].target_ = 500;
                                  //     // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
                                      if (pid_controller[index].target_ == 0)
                                      {
                                          out_motor_speed[index] = 0;
                                      }
                                      else
                                      {
                                          // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                                          out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index));
                                      }
                                      //out_motor_speed[index] = 100;
                                  //     //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制
                                      motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
                                      current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index);
                                      // motor.updateMotorSpeed(index, 75);
                                  //     // motor.updateMotorSpeed(1, 10);
                                  //     // motor.updateMotorSpeed(2, 10);
                                  //     // motor.updateMotorSpeed(3, 10);
                                      //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
                                  }
                              
                                  // 电量信息
                                  if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0)
                                  {
                                      battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3);
                                      display.updateBatteryInfo(battery_voltage);
                                  }
                                  // 更新系统信息
                                  //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis());
                                  pf++;
                                  if(pf%20==0){
                                  display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]);
                                  display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]);
                                  display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]);
                                  display.updateDisplay();}
                                  button.tick();
                                  imu.update();
                              }
                              

                              pf是我定义的全局变量static int pf =0;
                              说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题😂 😂 =
                              能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。

                              把imu注释了也没用。不知道是什么原因。顺带一提,我microros通讯中有大量的00不知道是不是这个占用了算力。反正挺奇怪的。

                              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 小鱼小
                                小鱼 技术大佬 @2429148505
                                最后由 编辑

                                @2429148505 用屏幕刷新更费CPU,间隔1s串口打印一次就好。

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                                1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 小鱼小
                                  小鱼 技术大佬 @2429148505
                                  最后由 编辑

                                  @2429148505 00 只是占位而以,四驱板的原始固件是通过测试的,你不行就回退下四驱板的原始固件,然后修改pid,其他的不要动就好。

                                  新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                                  24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 24291485052
                                    Plaech @小鱼
                                    最后由 编辑

                                    @小鱼 用了原固件加入了imu那个版本,确实不会出现这个问题了,还真是算力占用问题,真不好意思。下次我试试把反馈频率降下来吧,不然没有反馈调pid真挺难受的。之前把那个速度反馈信息加入到loop_fishbot_control还是因为在回调函数里只有连接了microROS才能得到反馈,那样很难得到是否启用microROS的差别。总之还是感谢小鱼,麻烦了这么久。

                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 24291485052
                                      Plaech @小鱼
                                      最后由 编辑

                                      @小鱼 话说microROS是真的挺占用算力的,这个板子运行应该挺极限的吧。我看你在开源的串口通信程序中说那个程序是从fishbot_driver中抽离出来的,之前是否有通过串口通信控制的相关程序呢?我寻找了很久没有找到。

                                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
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