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四驱板pwm信号输出异常
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@2429148505 如果你所指的编码器上下浮动是最后打印的实时速度浮动,这个是正常的,PID控制器无法做到对目标速度的完全跟踪,因为PID控制器不会关注每个电机的特性,上下浮动10mm/s 很正常。
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@小鱼 不是用店铺的电机,因为我的底盘安装不上,但是多半不是电机问题,因为我通直流电的时候电机编码器输出正常
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@小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:
@2429148505 如果你所指的编码器上下浮动是最后打印的实时速度浮动,这个是正常的,PID控制器无法做到对目标速度的完全跟踪,因为PID控制器不会关注每个电机的特性,上下浮动10mm/s 很正常。
确实,但是我通12v电压上下浮动100很不正常,因为我通12v直流电压时只会上下浮动10左右。
顺便问一下,如果不打印,我应该如何调pid呢,或者如何减少打印频率。现在串口通信microros,和UDP通信都会导致编码器输出和电机异常 -
@2429148505 如果不是店铺电机考虑驱动器驱动电流问题,可能会出现过流现象。另外通直流电和利用pid或pwm驱动结果肯定是不同的。你说的100单位应该是100mm,也就是0.1m/s ,相对来说还是很小的,店铺配套的电机减速比较高,最终波动会更少,关于减少打印频率,可以减少打印频率,使用最简单的if语句就可以实现。
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@小鱼 可是我pwm输出的是100%也不一样吗,是啥原理啊
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@小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:
@2429148505 如果不是店铺电机考虑驱动器驱动电流问题,可能会出现过流现象。另外通直流电和利用pid或pwm驱动结果肯定是不同的。你说的100单位应该是100mm,也就是0.1m/s ,相对来说还是很小的,店铺配套的电机减速比较高,最终波动会更少,关于减少打印频率,可以减少打印频率,使用最简单的if语句就可以实现。
不过我买的电机减速比是45比1,和370差不多,额定功率也是5-12v。感觉多半不是电机问题,或者我等等可以拿其他板子测试一下。不过用if语句减少打印频率确实是好办法,我等等试试,如果能5v直接供电也行。还有一点,我直接使用tapc供电没有问题吧
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@2429148505
1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
3. 功率不能看电压,P=UI ,
4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。
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@2429148505 建议还是从PID角度入手,该开发板和店里电机的PID我调试过,还是比较稳定的。另外轮子空转和带负载的时候相同PID表现也是不一样的,最好以实际使用为准。
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@小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:
@2429148505
1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
3. 功率不能看电压,P=UI ,
4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。
学到了,感谢。我电机12v供电时空载都3000多了。还有那个功率是口误,额定电压是5-12v。不过还是不能解决在12v供电时有100作用波动的问题。如果板子确实测试没问题,我猜可能是我电源供电的问题吧。因为我直流供电测试时也是10左右的波动,我想应该不是电磁干扰的问题。但是我测试时是对一个电机供电的情况。我等等测试一下换各电源会不会好点。5v供电确实不稳定,有时候还会出现开发板无法启动的情况。感谢小鱼解答。
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@小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下
void loop_fishbot_control() { static float out_motor_speed[4]; static uint64_t last_update_info_time = millis(); static uint8_t index = 0; kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks()); for (index = 0; index < 4; index++) { //pid_controller[index].target_ = 500; // // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题 if (pid_controller[index].target_ == 0) { out_motor_speed[index] = 0; } else { // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制 out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index)); } //out_motor_speed[index] = 100; // //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制 motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]); current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index); // motor.updateMotorSpeed(index, 75); // // motor.updateMotorSpeed(1, 10); // // motor.updateMotorSpeed(2, 10); // // motor.updateMotorSpeed(3, 10); //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]); } // 电量信息 if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0) { battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3); display.updateBatteryInfo(battery_voltage); } // 更新系统信息 //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis()); pf++; if(pf%20==0){ display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]); display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]); display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]); display.updateDisplay();} button.tick(); imu.update(); }
pf
是我定义的全局变量static int pf =0;
说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题
能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。 -
@2429148505 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:
@小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下
void loop_fishbot_control() { static float out_motor_speed[4]; static uint64_t last_update_info_time = millis(); static uint8_t index = 0; kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks()); for (index = 0; index < 4; index++) { //pid_controller[index].target_ = 500; // // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题 if (pid_controller[index].target_ == 0) { out_motor_speed[index] = 0; } else { // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制 out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index)); } //out_motor_speed[index] = 100; // //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制 motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]); current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index); // motor.updateMotorSpeed(index, 75); // // motor.updateMotorSpeed(1, 10); // // motor.updateMotorSpeed(2, 10); // // motor.updateMotorSpeed(3, 10); //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]); } // 电量信息 if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0) { battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3); display.updateBatteryInfo(battery_voltage); } // 更新系统信息 //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis()); pf++; if(pf%20==0){ display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]); display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]); display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]); display.updateDisplay();} button.tick(); imu.update(); }
pf
是我定义的全局变量static int pf =0;
说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题 =
能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。把imu注释了也没用。不知道是什么原因。顺带一提,我microros通讯中有大量的
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不知道是不是这个占用了算力。反正挺奇怪的。 -
@2429148505 用屏幕刷新更费CPU,间隔1s串口打印一次就好。
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@2429148505 00 只是占位而以,四驱板的原始固件是通过测试的,你不行就回退下四驱板的原始固件,然后修改pid,其他的不要动就好。
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@小鱼 用了原固件加入了imu那个版本,确实不会出现这个问题了,还真是算力占用问题,真不好意思。下次我试试把反馈频率降下来吧,不然没有反馈调pid真挺难受的。之前把那个速度反馈信息加入到loop_fishbot_control还是因为在回调函数里只有连接了microROS才能得到反馈,那样很难得到是否启用microROS的差别。总之还是感谢小鱼,麻烦了这么久。
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@小鱼 话说microROS是真的挺占用算力的,这个板子运行应该挺极限的吧。我看你在开源的串口通信程序中说那个程序是从fishbot_driver中抽离出来的,之前是否有通过串口通信控制的相关程序呢?我寻找了很久没有找到。