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    四驱板pwm信号输出异常

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    嵌入式系统
    硬件 四驱板 异常输出 pid pwm
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    • 24291485052
      Plaech @小鱼
      最后由 编辑

      @小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

      @2429148505 如果不是店铺电机考虑驱动器驱动电流问题,可能会出现过流现象。另外通直流电和利用pid或pwm驱动结果肯定是不同的。你说的100单位应该是100mm,也就是0.1m/s ,相对来说还是很小的,店铺配套的电机减速比较高,最终波动会更少,关于减少打印频率,可以减少打印频率,使用最简单的if语句就可以实现。

      不过我买的电机减速比是45比1,和370差不多,额定功率也是5-12v。感觉多半不是电机问题,或者我等等可以拿其他板子测试一下。不过用if语句减少打印频率确实是好办法,我等等试试,如果能5v直接供电也行。还有一点,我直接使用tapc供电没有问题吧

      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小鱼小
        小鱼 技术大佬 @2429148505
        最后由 编辑

        @2429148505
        1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
        2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
        3. 功率不能看电压,P=UI ,
        4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。

        5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。

        新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小鱼小
          小鱼 技术大佬 @2429148505
          最后由 编辑

          @2429148505 建议还是从PID角度入手,该开发板和店里电机的PID我调试过,还是比较稳定的。另外轮子空转和带负载的时候相同PID表现也是不一样的,最好以实际使用为准。

          新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

          24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 24291485052
            Plaech
            最后由 编辑

            @小鱼 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

            @2429148505
            1.店里的电机满转速度只有0.4m/s左右,不会超过0.5,看你的打印有0.5+了。
            2. MCU输出的信号经过驱动芯片采样到MOS才能输出给电机,采样过程和MCU信号都可能受到电机的电磁干扰。
            3. 功率不能看电压,P=UI ,
            4.尽量不要5V供电,DC2DC最大稳定输出电流2A,单个电机可能就可以超,且电机属于感性负载,会造成较大纹波,5V不稳定会造成ESP32工作不稳定,TypeC供电经过二极管,最大电流约300ma,不推荐使用。

            5V尽量使用小电机,大电机用12V供电。

            学到了,感谢。我电机12v供电时空载都3000多了😂。还有那个功率是口误,额定电压是5-12v。不过还是不能解决在12v供电时有100作用波动的问题。如果板子确实测试没问题,我猜可能是我电源供电的问题吧。因为我直流供电测试时也是10左右的波动,我想应该不是电磁干扰的问题。但是我测试时是对一个电机供电的情况。我等等测试一下换各电源会不会好点。5v供电确实不稳定,有时候还会出现开发板无法启动的情况。感谢小鱼解答。

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 24291485052
              Plaech @小鱼
              最后由 编辑

              @小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下

              void loop_fishbot_control()
              {
                  static float out_motor_speed[4];
                  static uint64_t last_update_info_time = millis();
                  static uint8_t index = 0;
                  kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks());
                  for (index = 0; index < 4; index++)
                  {   
                      //pid_controller[index].target_ = 500;
                  //     // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
                      if (pid_controller[index].target_ == 0)
                      {
                          out_motor_speed[index] = 0;
                      }
                      else
                      {
                          // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                          out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index));
                      }
                      //out_motor_speed[index] = 100;
                  //     //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制
                      motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
                      current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index);
                      // motor.updateMotorSpeed(index, 75);
                  //     // motor.updateMotorSpeed(1, 10);
                  //     // motor.updateMotorSpeed(2, 10);
                  //     // motor.updateMotorSpeed(3, 10);
                      //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
                  }
              
                  // 电量信息
                  if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0)
                  {
                      battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3);
                      display.updateBatteryInfo(battery_voltage);
                  }
                  // 更新系统信息
                  //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis());
                  pf++;
                  if(pf%20==0){
                  display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]);
                  display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]);
                  display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]);
                  display.updateDisplay();}
                  button.tick();
                  imu.update();
              }
              

              pf是我定义的全局变量static int pf =0;
              说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题😂 😂
              能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。

              24291485052 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 24291485052
                Plaech @2429148505
                最后由 2429148505 编辑

                @2429148505 在 四驱板pwm信号输出异常 中说:

                @小鱼 我放弃了对于那100波动的追求,直接使用pid控制,效果还不错。但是,每当我使用microROS时,都会使我的pid失效,无论我使用5v还是12v供电,串口通讯还是udp通讯,手动设置速度还是通过teleop设置速度。我设置的0.5的速度都会变为0.7-0.8之间,有时还会变为负数,与楼上的现象一样。我已经将用于debug的串口全部注释,然后用屏幕来debug,而且屏幕的刷新频率为每循环20次刷新一次。而且我将屏幕的debug代码放入void loop_fishbot_control()中。代码如下

                void loop_fishbot_control()
                {
                    static float out_motor_speed[4];
                    static uint64_t last_update_info_time = millis();
                    static uint8_t index = 0;
                    kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks());
                    for (index = 0; index < 4; index++)
                    {   
                        //pid_controller[index].target_ = 500;
                    //     // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
                        if (pid_controller[index].target_ == 0)
                        {
                            out_motor_speed[index] = 0;
                        }
                        else
                        {
                            // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                            out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index));
                        }
                        //out_motor_speed[index] = 100;
                    //     //将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制
                        motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
                        current_motor_speed[index] = kinematics.motor_speed(index);
                        // motor.updateMotorSpeed(index, 75);
                    //     // motor.updateMotorSpeed(1, 10);
                    //     // motor.updateMotorSpeed(2, 10);
                    //     // motor.updateMotorSpeed(3, 10);
                        //fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
                    }
                
                    // 电量信息
                    if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0)
                    {
                        battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3);
                        display.updateBatteryInfo(battery_voltage);
                    }
                    // 更新系统信息
                    //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis());
                    pf++;
                    if(pf%20==0){
                    display.updateCurrentTime(current_motor_speed[0]);
                    display.updateBotAngular(current_motor_speed[1]);
                    display.updateBotLinear(current_motor_speed[2]);
                    display.updateDisplay();}
                    button.tick();
                    imu.update();
                }
                

                pf是我定义的全局变量static int pf =0;
                说实话,这个现象相当奇怪,我现在还怀疑是我添加的imu代码的问题😂 😂 =
                能不能帮我测试一下我之前合并后的代码,我现在把imu的代码注释后试试。

                把imu注释了也没用。不知道是什么原因。顺带一提,我microros通讯中有大量的00不知道是不是这个占用了算力。反正挺奇怪的。

                小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 小鱼小
                  小鱼 技术大佬 @2429148505
                  最后由 编辑

                  @2429148505 用屏幕刷新更费CPU,间隔1s串口打印一次就好。

                  新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 小鱼小
                    小鱼 技术大佬 @2429148505
                    最后由 编辑

                    @2429148505 00 只是占位而以,四驱板的原始固件是通过测试的,你不行就回退下四驱板的原始固件,然后修改pid,其他的不要动就好。

                    新书配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/

                    24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 24291485052
                      Plaech @小鱼
                      最后由 编辑

                      @小鱼 用了原固件加入了imu那个版本,确实不会出现这个问题了,还真是算力占用问题,真不好意思。下次我试试把反馈频率降下来吧,不然没有反馈调pid真挺难受的。之前把那个速度反馈信息加入到loop_fishbot_control还是因为在回调函数里只有连接了microROS才能得到反馈,那样很难得到是否启用microROS的差别。总之还是感谢小鱼,麻烦了这么久。

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 24291485052
                        Plaech @小鱼
                        最后由 编辑

                        @小鱼 话说microROS是真的挺占用算力的,这个板子运行应该挺极限的吧。我看你在开源的串口通信程序中说那个程序是从fishbot_driver中抽离出来的,之前是否有通过串口通信控制的相关程序呢?我寻找了很久没有找到。

                        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
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